精益生产之新员工产线平衡案例分享

 时间:2024-10-12 17:13:27

1、 现状:新员工加入在产线的粘绵工位,结果导致前工位的钉架堆积,后工位的扪制等待。

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2、 临时对策:增加一台粘绵机,让前工位的钉架人员协助粘绵。 谵钺骋廓劣势:由于是计件制,钉架人员对协助粘绵积极性不高,问题未能得到完全解决,需要用精益方法对粘绵工位的现状重新分析。

3、 视频分析:随机录取粘绵工位的一段视频,召集相关人员进行分析,作业工位细分,作业时间分为增值时间,非增值必要时间,非增值非必要时间。

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4、 改善第一步:取消非增值非必要时间,不良修复放到线外,补料由物料员定时补给。

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5、 改善第二步:减少非增值必要时间。 重新设计料架,定义补料张虢咆噘时间为2H/次,上料数量为2H生产需要数量*1.2;每次上料的物料定位摆放,以便于员工取拿为原则。料架设计为刽五魇哓三层,最高层高1.5米。

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6、 改善第三步:工位互补,重新设计作业小组和计件方法,暂时将粘绵与订框架合并,使订框架员工能主动协助粘绵。

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